国产大飞机C919于本月初在上海总装下线,作为自主研发7年的大型设备,对于我国航空业的意义不言而喻。
关于其是“组装货”的质疑,专家已经多次指出“这种说法非常不公”,即使是波音和空客的飞机其实很多部件、系统和设备也都是其他企业生产的,而民机产业核心竞争力体现在其整体的项目管理能力上。
那么在下线之前,C919有着怎样的幕后故事?下面是腾讯发回的图片报道,其中还部分揭示了风洞试验的场地和“现杀活鸡”的撞鸟试验。
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NF-6增压连续式高速风洞,是西工大自主研制的我国第一座连续式跨音速风洞
该风洞有两个可更换使用的试验段,第一试验段:高0.8米、宽0.4米、长3米,为亚洲最大;第二试验段:0.6米、宽0.8米、长3米,三元试验段
该项目从2008年开始立项,整个设计中的绝大部分实验与验证在NF-6增压连续式高速风洞做
风洞的作用位模拟空中飞行环境和飞行状况,对理论设计进行验证。
图为在鸟撞实验前,实验员拖着明胶实验弹检查测试弹体速度装置。
加工C919中央翼缘条,传统工艺一稿需要6个月,三至四稿就需要2-3年的验证周期。“我们做用了15天,2个多月加工就可完成